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某電廠冷再至輔汽氣動調閥更換經驗反饋

2023-05-17 10:20:47 乐鱼官网

某電廠冷再至輔汽氣動調閥更換經驗反饋

某電廠冷再至輔助蒸汽氣動調閥更換經驗反饋


一、原有供汽方案

某電廠原工業供汽汽源為汽輪機再熱冷段蒸汽。由再熱冷段蒸汽管道接出一路管道經調節減壓後進入輔助蒸汽聯箱,從輔助蒸汽聯箱接引管道對外供汽,供汽量為0-200t/h,供汽參數為0.8-1.3MPa.管道設計溫度420℃,設計壓力10MPa,管道材質為20G,調節閥前管道規格Φ273x16,調節閥後管道規格Φ377x22。


二、供汽存在問題及項目改造必要性

目前機組低負荷運行時間較長,低負荷運行時再熱冷段參數較低,在調節閥前蒸汽壓力1.6MPa的情況下,現有冷段至輔汽聯箱調節閥係統提供的最大蒸汽量約40t/h,輔助蒸汽用量約70t/h,缺口蒸汽量約30t/h,不能滿足外部蒸汽需求,因此對原有供汽係統進行更換閥門改造。


三、閥門更換方案

3.1采購閥門參數:


最大工況

必須滿足工況

閥門關閉工況

閥門介入工況

流量(t/h)

100

70

0


進口壓力(MPa)

6.8

1.6

3-6.2

3

出口壓力(MPa)

1.3

0.6-0.7


<1.3

係統設計壓力(MPa)

                 

10

溫度℃(設計/運行)

420℃/350℃

介質類型

過熱蒸汽

3.2施工步驟 

3.2.1拆處原閥門保溫,搭設起吊用的專用吊架。

3.2.2用火焊切割舊閥門進出口管道,切割玩畢後吊出閥門。 

3.2.3對火焊切割的管口進行打磨處理,新閥門回裝進行焊接處理。

3.2.4焊接時采用氬弧焊打底三遍,電焊敷麵一遍,全部焊接結束後熱處理24小時。 

3.2.5進行金屬監督主要采用磁粉檢查,硬度檢查,超聲薄檢查。

3.2.6恢複保溫,進行閥門行程整定。 


四、存在問題

4.1閥門安裝完畢在未投運蒸汽時,開關正常。在蒸汽投運時閥芯出現偏轉現象,導致閥門行程混亂。閥芯的固定螺絲鬆動,在拆開檢查 

時發現有一個螺絲開裂。

圖片關鍵詞

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4.2閥門的閥杆與氣動頭相連的夾板沒有防旋轉的設計。

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4.3閥門在10%至20%的開度、40%開度左右,指令與反饋偏差較大。

圖片關鍵詞

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五、處理方案 

5.1嚴格執行閥門驗收標準

5.1.1閥門主體材質和力學性能符合材質標準要求。

5.1.2閥門鑄件表麵應平整、光滑、無氣孔、無裂紋、無夾砂。 

5.1.3閥門的壓力使用試驗和密封性能試驗的結果符合試驗標準。

5.1.4閥門的開關應在公稱壓力和指定壓差的條件下。啟閉操作應無卡阻現象。 

5.1.5閥門具有較大的通用流能力,即在閥門處的壓力損失較小。

5.2對於在高壓狀態下使用的閥門,閥杆與氣動頭相連的夾板需有防旋轉設計。