某電廠冷再至輔汽氣動調閥更換經驗反饋
某電廠冷再至輔汽氣動調閥更換經驗反饋
某電廠冷再至輔助蒸汽氣動調閥更換經驗反饋
一、原有供汽方案
某電廠原工業供汽汽源為汽輪機再熱冷段蒸汽。由再熱冷段蒸汽管道接出一路管道經調節減壓後進入輔助蒸汽聯箱,從輔助蒸汽聯箱接引管道對外供汽,供汽量為0-200t/h,供汽參數為0.8-1.3MPa.管道設計溫度420℃,設計壓力10MPa,管道材質為20G,調節閥前管道規格Φ273x16,調節閥後管道規格Φ377x22。
二、供汽存在問題及項目改造必要性
目前機組低負荷運行時間較長,低負荷運行時再熱冷段參數較低,在調節閥前蒸汽壓力1.6MPa的情況下,現有冷段至輔汽聯箱調節閥係統提供的最大蒸汽量約40t/h,輔助蒸汽用量約70t/h,缺口蒸汽量約30t/h,不能滿足外部蒸汽需求,因此對原有供汽係統進行更換閥門改造。
三、閥門更換方案
3.1采購閥門參數:
最大工況 | 必須滿足工況 | 閥門關閉工況 | 閥門介入工況 | |
流量(t/h) | 100 | 70 | 0 | |
進口壓力(MPa) | 6.8 | 1.6 | 3-6.2 | 3 |
出口壓力(MPa) | 1.3 | 0.6-0.7 | <1.3 | |
係統設計壓力(MPa) | 10 | |||
溫度℃(設計/運行) | 420℃/350℃ | |||
介質類型 | 過熱蒸汽 |
3.2施工步驟
3.2.1拆處原閥門保溫,搭設起吊用的專用吊架。
3.2.2用火焊切割舊閥門進出口管道,切割玩畢後吊出閥門。
3.2.3對火焊切割的管口進行打磨處理,新閥門回裝進行焊接處理。
3.2.4焊接時采用氬弧焊打底三遍,電焊敷麵一遍,全部焊接結束後熱處理24小時。
3.2.5進行金屬監督主要采用磁粉檢查,硬度檢查,超聲薄檢查。
3.2.6恢複保溫,進行閥門行程整定。
四、存在問題
4.1閥門安裝完畢在未投運蒸汽時,開關正常。在蒸汽投運時閥芯出現偏轉現象,導致閥門行程混亂。閥芯的固定螺絲鬆動,在拆開檢查
時發現有一個螺絲開裂。
4.2閥門的閥杆與氣動頭相連的夾板沒有防旋轉的設計。
4.3閥門在10%至20%的開度、40%開度左右,指令與反饋偏差較大。
五、處理方案
5.1嚴格執行閥門驗收標準
5.1.1閥門主體材質和力學性能符合材質標準要求。
5.1.2閥門鑄件表麵應平整、光滑、無氣孔、無裂紋、無夾砂。
5.1.3閥門的壓力使用試驗和密封性能試驗的結果符合試驗標準。
5.1.4閥門的開關應在公稱壓力和指定壓差的條件下。啟閉操作應無卡阻現象。
5.1.5閥門具有較大的通用流能力,即在閥門處的壓力損失較小。
5.2對於在高壓狀態下使用的閥門,閥杆與氣動頭相連的夾板需有防旋轉設計。