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某電廠減水過快給水流量低保護動作鍋爐MFT

2023-07-31 10:32:16 乐鱼官网

某電廠減水過快給水流量低保護動作鍋爐MFT

事件經過:

1、事件發生時工況:

兩台送風機、引風機、一次風機、空預器和五台磨煤機運行(#4磨煤機清理分離器)。主汽溫533℃,主汽壓13.1Mpa。再熱汽溫541℃,再熱汽壓1.87Mpa,機組負荷246 MW。#2、3磨單側給煤機下煤,#5磨煤機兩側下煤,#1、6磨運行處理給煤機不下煤,#4磨停運清理分離器;當時總燃煤量239t/h。21時10分,化驗入爐煤低位發熱量2805.26kcal/kg(11.726KJ/kg)機組負荷246 MW;處理給煤機斷煤並投入A1、A3、E1、C1、C4、B3、F1、F4點火油槍。鍋爐為前後牆對衝燃燒方式。

2、事件經過及處理:

22時27分左右,#5磨煤機兩側均斷煤處理過程中,爐膛負壓波動大(-600~+480pa)火焰電視忽明忽暗,監盤主值立即緊急投入A和F層其它點火油槍(A2 、A4、F2、F3)助燃。

22時32分41秒在投入E2、E3點火油槍過程中#5磨煤機由於層煤火焰喪失跳閘,此時鍋爐負荷快速降至164 MW,由於主汽溫度下降過快,監盤副值立即快速降低給水流量,同時啟電動給水泵,緊急停止B汽動給水泵。

22時46分33秒,機組負荷已降至88 MW,給水流量仍在460t/h,主汽溫度降至315℃。監盤主值緊急停止A汽動給水泵,降低電動給水泵出力過快造成給水流量低於保護動作值,MFT動作鍋爐滅火;兩台一次風機及 #2、#3、#1、#6磨煤機跳閘,燃油跳閘閥關閉。MFT首出原因:“給水流量低低”,事後查給水趨勢曲線給水流量最低低至76 t/h(遠低於給水流量低保護動作值239.1 t/h)。

22時55分,鍋爐重新點火,至次日02時17分機組重新並網。


原因分析:

1.直接原因分析:

給水流量低低觸發鍋爐MFT。

2.根本原因分析:

a)運行人員在事故處理快速減水過程中操作過快,致使給水流量低於保護動作值。

b)入爐煤質差,嚴重偏離設計煤種,低位發熱量隻有2805.26kcal/kg(11.726KJ/kg),未達到最低熱值要求,目前煤場存煤低位發熱量在1000~4200 kcal/kg,加權平均值在3200 kcal/kg,對於鍋爐穩定燃燒構成嚴重威脅。

c)原煤鬥設計缺陷造成給煤機下煤不暢,長時間處理斷煤,造成爐膛燃燒處於滅火臨界邊緣,致使磨煤機層煤火焰喪失跳磨,給爐膛燃燒造成較大衝擊。


暴露問題:

1.運行人員技術水平有待提高,對於操作過程存在的風險預控意識不強,預控措施不到位。

2.運行管理不到位,運行人員沒有認真執行部門下發的《燃用劣質煤燃燒調整》技術措施,沒有做好低負荷燃燒不穩的事故預想。

3.輸煤管理不到位,部分工作人員工作責任心不強,未樹立保機組安全運行的大局意識,對濕煤進入煤鬥的造成的嚴重後果沒有充分的認識。

4.運行人員經驗不足,在爐膛燃燒惡化情況下,對鍋爐熱負荷下降過快引起主汽溫度下降沒有引起高度重視,超前調節意識不強。


防範措施:

1.加強燃料各運行班組上煤管理,出台有效的管理措施。

2.各值認真學習落實《燃用劣質煤燃燒調整技術措施》,當班期間做好防止鍋爐滅火的事故預想。

3.發現給煤機有堵、斷煤情況,及時聯係設備部及維護人員處理。

4.為防止再次出現“給水流量低低”造成鍋爐滅火事故,在多台給煤機下煤不暢,爐內燃燒惡化時,盡量多投油槍助燃,為防止主汽溫度下降過快。

5.如果對應製粉係統燃燒惡化,要求每台磨投入3支(或以上)點火油槍助燃,避免由於零散投入穩燃油槍,仍然造成磨煤機跳閘和鍋爐滅火。在爐膛負壓穩定後及時投入啟動油槍防止主汽溫度下降過快。

6.加強運行人員的培訓工作。對運行人員開展專題和仿真機培訓, 提高運行人員的思想素質和技術素質。提高運行人員操作技術水平、判斷和處理事故能力。


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