程控閥閥杆斷裂維修與技改探討
程控閥閥杆斷裂維修與技改探討
程控閥閥杆斷裂檢與技改探討
一、閥門故障概況
2022年3月3日,程控閥(氣動兩位閥)執行開關過程閥門打開不過量,現場檢查閥門動作正常,初步判斷閥杆與閥芯之間脫落或裂斷。隨後經公司討論研究決定切塔對該故障閥進行拆檢維修。
3月5日11時工藝交出,在各項技術措施、安全措施條件具備下由維保人員對該故障閥進行下線。
二、閥門故障現象
3月5日12時,閥門下線拉回檢修廠房,通過氣源動作試驗,氣缸執行機構動作正常,閥芯不動,隨後進行拆解。
在拆解過程中發現故障點為閥杆的二段連接處斷裂,隨後進行備件更換、氣缸密封件維護等工作,於下午16時回裝完成。
三、故障原因分析
1、概況
淨化32PSA裝置程控閥共計85台,其中DN300規格20台,DN250規格21台,DN150規格1台,DN100規格11台,DN80規格22台,DN65規格10台。DN300程控閥為原料氣進口閥,DN250程控閥為原料氣出口閥。
2、程控閥往年故障現象
程控閥自2018年開車截至目前程控閥閥杆故障情況:
3、程控閥動作累計動作頻次
4、原因分析
查看程控閥閥杆材質40Cr合金鋼超聲疲勞S-N壽命曲線
從40Cr鋼超聲波疲勞S-N曲線看,在105周次~1010周次範圍內,S-N曲線顯示40Cr鋼疲勞壽命下降趨勢明顯加快,隨著循環應力周次的增加,其承載強度承下降趨勢,在這個過程中就會存在出現疲勞斷口的可能,在閥杆表麵或近表麵材料缺陷處就會形成疲勞源產生疲勞裂紋,循環應力周次增加,疲勞裂紋擴展,直至瞬時裂斷。
通過40Cr合金鋼超聲疲勞S-N壽命曲線與超聲疲勞斷口SEM像對比黔希化工PSA裝置程控閥動作頻次及相關閥杆斷裂動作頻次周期,閥杆發生斷裂現象及裂紋斷口實物圖是與曲線圖及SEM像圖相吻合的。
因閥杆製作工藝為棒材加工,在加工過程中會存在缺陷,再就是閥杆構件外形突變處(圓角、切口、溝槽)或表麵切痕或者材料內部不均勻性及其缺陷部位,也會由於較大的應力集中,在應力集中場附近長期承載負荷,應力的強度是隨著閥門動作過程克服閥體、閥芯、氣缸活塞等一係列不平衡力而持續變化的,隨著形成疲勞源產生疲勞裂紋,循環應力周次增加,疲勞裂紋擴展,直至瞬時裂斷。
5、原因分析總結
通過以上總結乐鱼官网發現,造成閥杆斷裂的原因有以下幾個方麵
(1)40Cr合金鋼材質特性疲勞壽命原因;
(2)閥杆構件外形突變處應力集中,且應力場存在較強交變負荷;
(3)閥杆構件存在不均勻性缺陷加速了疲勞裂紋的形成;
(4)程控閥執行機構動力源氣源壓力過大,造成閥杆應力場負荷周期性提高,進一步加速了疲勞裂紋的形成;
(5)PDN300/DN250規格大口徑程控閥,因其體量較大,其開關動作過程中所承受的應力負荷要高於其它小口徑程控閥,閥杆疲勞源產生時間要早於其它小口徑程控閥;
(6)對於4台用於均壓的程控閥,目前已運行頻次高達約170餘萬周次,此類程控閥同樣其閥杆疲勞源產生時間要早於其它程控閥。
四、預防及技改措施
針對以上分析原因暫定技改方案如下:
1、通過試驗法逐步下調氣源壓力,在滿足工藝生產情況下由當前的0.76MPa逐步下調至0.5MPa,減緩閥門開、關行程動作衝擊力;
2、程控閥控製電磁閥排氣孔加裝阻尼裝置,進一步減緩閥門開、關行程動作衝擊力;
3、DN300/250等應力較大程控閥閥杆材質由40Cr合金鋼升級為17-4PH沉澱硬化馬氏體不鏽鋼,以更高的耐壓強度、機械性能提高閥杆疲勞壽命;
4、對4台動作頻次超106的公用閥(32KV-109A/B、32KV-110A/B)閥杆及密封套件進行生命周期預防維護管理,利用大修更新閥杆及密封套件。
5、對DN300/250大口徑程控閥閥杆直徑進行升級,通過改變應力場承受橫截麵積來均衡應力負荷的變化,這樣就能提高程控閥閥杆疲勞壽命,以期達到延長閥杆壽命的效果;
以上觀點,僅代表個人觀點,如有不妥,還請高人指點!