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高加係統液位異常現象分析知識

2022-05-10 17:48:16 乐鱼官网自控

高加係統液位異常現象分析知識



1、高加係統介紹


  我廠高加采用雙列半容量臥式U形管設計,2,4段抽汽管道上分別設置前置蒸汽冷卻器用以加熱1號高加出口給水,每台機組1~4號高壓加熱器共8台,外置式蒸汽冷卻器共2台。每列高壓加熱器及外置式蒸汽冷卻器采用大旁路係統。3A,3B,4A,4B高加布置在汽機房17.0m層,1A,1B,2A,2B高加布置在汽機房28.5m層,2號高加前置蒸汽冷卻器、4號高加前置冷卻器布置在除氧器41.0m層。


每級高加正常疏水采用逐級自流(壓力高至壓力低)的方式疏至同側的下一級高加內部,最後4A、4B高加的正常疏水疏至除氧器,以達到回收水質的作用,減少凝泵出力,節省廠用電,增加機組效率。


每級高加的危急疏水直接疏至A凝汽器外接的40m³疏水擴容器,當高加液位較高、出現異常或不可控的現象時,危急疏水將參與高加液位的控製。

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機組運行過程中,2、4 級抽汽首先分別進入 2號、4號高加前置冷卻器,充分利用抽汽過熱度來提高給水溫度,經放熱後的過熱蒸汽再分別進入2號和4號高加,因此2號、4號高加前置冷卻器在正常運行狀態下無疏水產生,在啟動及事故工況下的疏水通過U型水封的型式進入2A和4B高加。因此,從外觀上來看,2A高加和4B高加的底部共有3根疏水管道,比其餘高加均多出一根管道,分別對應正常疏水管道、危急疏水管道和高加前置冷卻器的疏水管道,2號、4號前置冷卻器至高加的疏水管道上沒有任何閥門,如下圖所示。

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2、淺析異常現象


2.1異常現象

04月19日 三號機在完成汽輪機性能驗收試驗,A/B列高加抽汽投運後,4B高加在400MW時危疏和正常疏水調節門均保持全開,4B高加液位仍維持在50mm左右(查曆史曲線發現該負荷危疏開度28%左右,正常疏水調節門開度未全開);負荷升至600MW,手動緩慢關閉危疏後,正常疏水調節門仍保持100%開度(查曆史曲線發現該負荷正常疏水開度60%左右),4B高加液位一直保持在40mm左右。


2.2查找原因

針對上述現象進行分析,原因可能有以下幾點:

2.2.1 危疏和正常疏水調節門閥杆DCS與就地反饋不一致,DCS上閥門顯示全開,實際就地開度較小。

2.2.2 高加內部疏水冷卻段導汽板缺失或損壞,導致疏水冷卻段的抽汽未經充分換熱凝結,產生過汽現象,導致4B高加液位為虛假水位。

2.2.3 高加水側泄漏,導致4B高加危疏和正常疏水調節門無法正常控製液位。

2.2.4 4號高加前置冷卻器至4B高加疏水管道U型水封被破壞,大量過熱的抽汽通過此管道進入疏水冷卻段,導致4B高加疏水冷卻段過汽,對4B高加液位產生擾動。


2.3  試驗及結論

2.3.1 針對第一種可能性,對4B高加危疏和正常疏水調門進行開關試驗,就地檢查機械位動作全開全關均到位,與DCS上顯示一致,故排除此可能性。

2.3.2 在本次退A/B列高加進行性能驗收試驗之前,4B高加水位控製正常,相同負荷下危疏及正常疏水調門開度與4A高加對比,基本一致。隻是一次簡單的高加退/投操作導致高加內部疏冷段導汽板缺失或損壞、高加水側泄漏的可能性較小,暫不下結論。

2.3.3 針對第四種可能性,本值於2022年04月20日夜班進行了試驗,將3B高加正常疏水收小,退出4號高加抽汽,保持4B高加至除氧器疏水調節門開度在30%以下,通過危疏控製逐步提高4B高加液位,對4號高加前置冷卻器至4B高加疏水管道U型水封注水。經過數小時的注水後,重新投入4號高加抽汽,400MW負荷下,4B高加危疏已能自動控製4B高加液位,危疏控製閥開度26%,與4月18日退出高加抽汽前開度基本一致,同時與4A進行對比,排除疏冷段導汽板故障及高加泄漏。確認4號高加前置冷卻器至4B高加疏水管道U型水封被破壞,導致4B高加液位不可控。


2.4  分析異常原因

以4號高加抽汽係統為例,4B高加布置在17m汽機平台,4號高加前置冷卻器至4B高加疏水管道U型水封最低點離地麵約2.5m,因此U型水封高低點的壓差約為0.15Mpa。

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在係統投運初期,若4段抽汽供4B高加逆止門與逆止門後電動門都沒開的情況下,直接打開4號高加前置冷卻器的抽汽進汽電動門,會造成4號高加前置冷卻器與4B高加內部抽汽的壓力相差較大,如果壓差大於0.15Mpa,可能會發生U型水封被破壞,過熱的抽汽將U型水封內的水頂入4B高加內部的疏水冷卻段,從而對液位產生擾動,如下圖曲線所示。

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而高加前置冷卻器在正常運行狀態下無疏水產生,因此在高加前置冷卻器內換熱後的抽汽會源源不斷的通過U型水封管道進入高加疏水冷卻段,從而影響高加的液位,降低換熱效率。


2A高加因位置處於汽機房內28m層,其U型水封高低點的差壓約為0.23Mpa,因此相較4B高加,2A高加的U型水封不易遭到破壞。


此外,通過查閱曆史曲線,發現在機組啟動,汽輪機進汽流量相對較低的時期,當發生衝轉、並網、快速加負荷等操作時,4B高加的U型水封也容易遭到破壞,如下圖所示。

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02月08日09:30,3號機870rpm暖機中,此時4段抽汽電動門、4A/4B高加進汽電動門都為全開,4抽進汽壓力0.03Mpa,在汽輪機衝3000rpm過程中,汽輪機進汽量增大,4抽進汽壓力升至0.1Mpa,4B高加液位發生小幅度的振蕩,4A高加液位相對平穩。


09:55,機組並網,汽輪機進汽量再次增大,4抽進汽壓力從0.07Mpa升至0.2Mpa,4B高加液位再次發生小幅度的振蕩,4A高加液位相對平穩。


10:04,機組負荷從110MW加至140MW時,汽輪機進汽量增大,4抽進汽壓力從0.25Mpa升至0.28Mpa,4B高加進汽壓力反而從剛起壓的0.015Mpa降至0.001Mpa,4B高加液位從-186mm突升至-50mm,出現跳變,4A高加液位相對平穩。之後,4B高加液位便出現不可控的現象。


從上述經過可以看出,在機組啟動初期,汽輪機進汽量較少,4抽的管道不容易起壓,處於暖管階段,4段抽汽可能在4號高加前置冷卻器內大量冷凝成水直接進入U型水封,當汽輪機進汽量突然增大,前置冷卻器的進汽管道開始充壓,4B高加因危疏全開,不易起壓,此時U型水封因為差壓大而被破壞,導致4B高加液位不可控的現象。


3、注意事項


當了解了高加U型水封被破壞的原因後,運行人員投退高加時應當時刻留意4抽進汽壓力與4B高加進汽壓力的差值、以及4B高加液位的突變,盡量避免因差壓過大的原因導致高加U型水封遭到破壞。


3.1 高加的投運、退出

高加抽汽係統投運初期,遵循著“先投水後投汽、從低到高”的大原則的前提下,4抽在投運時應提前打開4段抽汽供4A/4B高加的逆止門及逆止門後的電動門,直接控製4段抽汽逆止門後電動門的開度來暖投整個4段抽汽係統,這樣操作有兩點好處:


3.1.1 4號前置冷卻器至4B高加內汽側差壓不會過大。


3.1.2 剛開始暖投時,4號前置冷卻器內會產生冷凝水進入U型水封內,保證U型水封在係統投入的初期一直有水源,就算U型水封沒水,暖投一段時間後,也會重新注水。


高加退出時,遵循著“先退汽後退水、從高到低”的大原則的前提下,應先關閉4段抽汽逆止門後電動門,保證4號前置冷卻器至4B高加內汽側差壓不會過大而導致U型水封被破壞。


3.2 機組啟動初期

機組在啟動初期,暖投高加後,在經曆衝轉、並網、快速加負荷等操作過程中,建議通過關小4段抽汽電動門來節流4抽壓力,盡量避免因4段抽汽壓力突增導致4B高加U型水封遭破壞,出現4B高加液位異常現象。