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減壓塔塔底液位控製的改進

2022-09-29 08:25:13 乐鱼官网

減壓塔塔底液位控製的改進

故障現象:減壓塔塔底液位自動控製回路是一套簡單的控製回路,它由電動浮球液位變送器、調節器、氣動薄膜調節閥3部分構成。減壓塔的工藝條件:塔頂真空度0.096 MPa,塔底泵揚程100×2 m。調節閥閥後壓力0.14 MPa。


從液位的記錄曲線來看,液位的渡動範圍最小為全量程的70%左右,液位經常處於最高或最低指示狀態,且經多次現場觀察和記錄,由最高液位降至最低液位的時間一般在2S左右。而經過初步的工藝核算,當塔底調節閥全開時,液位由最高降至最低理論上需72S。很顯然,浮球的上下波動沒有真實地反映液位的變化情況,即浮球的上下渡動不是由液位的變化引起的。


故障分析:造成這種現象的原因不外以下幾種情況:

① 自控回路調節參數沒整定好:

② 儀表選型不合適,不能滿足工藝要求:

③ 儀表安裝位置不合適,不能滿足儀表的使用條件;

④ 工藝本身存在問題。


根據對現狀的分析,首先排除了①與②兩種因素。浮球液位變送器是較成熟的產品,尤其適用於測量較粘稠的介質。調節器具有PID功能,調節閥動作靈活。根據工藝所提供的參數,對調節閥的尺寸重新進行了核算,將原來的KWZK-64G DN50調節閥改為KWZK-64G DN32調節閥:那麽造成減壓塔塔底液位不能自動控製的原因隻剩下③與④兩種因素。

由於儀表的安裝位置受工藝條件的影響,因此隻能首先從工藝分析人手。由於減壓塔頂真空度為0.096MPa,這使得浮球的重量相對變輕。若是遇到外來因素的影響,很容易引起浮球的上下波動。而這種外來因素確實存在。


(1) 南於所選減壓塔塔底泵(KW65Y100×2)的揚程較高,調節閥閥後壓力較小,使得在調節閥開關過程中造成減壓塔底抽出口的壓力波動太大,影響了浮球的正常使用。從另一個角度來看,也說明浮球的安裝位置離抽出口太近,浮球的安裝位置不合適。

(2) 減壓塔進料口與塔底間的篩板僅有一層,使得下落的介質不斷衝擊浮球,造成浮球的誤動作。再者由於介質下落沒有阻礙,引起塔底液位上部呈泡沫狀,造成虛假液位。


故障處理:

(1) 根據減壓渣油在塔底所允許的停留時間,將65Y100×2的離心泵經過車削葉輪變為65Y100×2C的離心泵,以便減少減壓塔塔底抽出口壓力變化對浮球的影響。

(2) 根據減壓渣油在塔底的停留時間和新改塔底泵的排量,將浮.球的安裝位置提高1200 mm。使得液位的高度增加,從而減少抽出口壓力變化對浮球的影響。

(3) 在進料口和浮球安裝位置之間再加兩層篩板,在浮球土方加塔塔底液位自控回路一傘帽,減少下落介質對浮球的衝擊。此舉也可以增加蠟油的收率。

通過年度大檢修,把以上幾種措施進行了實施,詳見圖3-20。

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