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#2機組給水流量低低保護動作跳閘事故案例分析

2023-06-02 09:38:31 乐鱼官网

#2機組給水流量低低保護動作跳閘事故案例分析

(一)設備概況:

#2機組鍋爐為哈爾濱鍋爐廠與三井巴布科克能源合作設計、製造的600MW超臨界本生直流鍋爐,型號:HG-1950/25.4-YM3;汽輪機為哈爾濱汽輪機有限責任公司製造的超臨界、一次中間再熱、單軸三缸四排汽反動凝汽式汽輪機,型號:CLN600-24.2/566/566; 循環水係統采用直接水冷係統。循環水泵位於主廠房外,水源為海水,主要向凝汽器、開式循環冷卻水係統提供冷卻水。


(二)事件經過 :

9日22時26分,#2機組負荷563MW,給水壓力27.2 MPa,機組真空-91.9KPa,六台磨煤機運行。#2機凝汽器循環水內、外環入口壓力由0.047MPa突然急劇下降,循環水母管壓力快速上升,判斷為循環水二次濾網堵塞。就地檢查外環二次濾網跳閘,內環運行正常。立即解AGC,解爐主控快速減負荷;

22時31分 凝汽器內外環循環水入口壓力降至0.015MPa;

22時33分 負荷由550MW快減至500MW,機組真空-90.2KPa,循環水出口門由53%關至31%,停B磨煤機;

22時41分 繼續減負荷同時停D磨。

22時45分 負荷350MW,機組真空-90.4KPa,開A汽泵再循環調門至28%,B汽泵再循環調門至32%;

22時47分 循環水入口壓力降至負壓狀態;

22時51分 機組減負荷至320MW,主機真空-87KPa,投協調。為防止循環水二次濾網進一步堵塞,停2B循環泵。

22時53分 負荷280.4MW,給水流量880 t/h,主機高壓凝汽器排汽室溫度快速上升,上升趨勢明顯,最高至75℃,爐主控,快速減負荷。

22時59分 負荷270MW、主蒸汽壓力20.01 MPa、主蒸汽溫度552℃、一次風壓9.3KPa、給水流量848t/h、給煤量165 t/h、給水壓力21.09 MPa。因主蒸汽壓力高(20MPa),負荷較低,汽動給水泵進汽壓力較低,調門均全開,立即派巡檢就地投輔汽供給水泵汽輪機供汽。

23時04分 負荷減至250MW,給水泵發生搶水,B給水泵再循環調門全開,給水流量由737 t/h降至439t/h,給水流量低低保護動作,鍋爐滅火,汽輪機跳閘、發變組與係統解列。10日13點58分機組與係統並列。故障停運14.9小時,損失電量約835萬千瓦時。


(三)原因分析:

1.直接原因:運行人員在事故處理過程中,機組解除協調,未及時將主汽壓力定值根據負荷降低而降低,機組一直處於機跟隨狀態,主汽壓力較高,與負荷嚴重失調。同時因負荷的降低致使汽動給水泵進汽壓力降低(備用汽源沒有處於良好備用狀態)及真空降低的原因,給水泵出力降低,鍋爐上水困難,給水泵進入不穩定工作區,B給水泵再循環調門瞬間全開,給水流量大幅度降低至保護動作值490t/h,保護動作,是機組跳閘直接原因。

2.間接原因:今年黃海北部海域出現大麵積滸苔、馬尾藻等水草,隨潮汐變化。8月9日晚南風5-6級,循環水取水口處突然湧進了大量滸苔、馬尾藻等水草,退低潮時隨海水進入主機循環水係統,循環水二次濾網出現堵塞,凝汽器入口循環水壓力短時間內降至0MPa,是導致本次事件的間接原因。


(四)暴露問題:

1.運行人員事故預想不充分,事故處理中缺乏統一指揮協調,顧此失彼。

2.運行人員技術水平有差距,處理異常工況能力有欠缺。

3.管理上存在問題,汽動給水泵高壓汽源(高壓缸排汽)作為備用汽源,從投產以來一直沒有投運過,未引起相關技術人員的重視。

4.海水中雜物和水草多,細格柵損壞,2B循環泵旋轉濾網無法投入運行,給循環水係統安全運行埋下隱患。


(五)對策措施:

1.認真吸取教訓,舉一反三,提高運行人員處理突發事件的操作技能,值長、機組長要提高事故處理的協調能力。

2.加強人員培訓,提高處理事故的能力,要有針對性地做好事故預想。

3.相關技術人員在機組啟動或試運期間,試運給水泵備用汽源的可靠性,恢複備用。

4.監視循環水入口雜物情況,當發現循環水入口有雜物時及時清理。

5.監視循環水內外環二次濾網的壓差,循環水二次濾網出現堵塞現象,及時隔離半側清理。

6.對循環水係統存在的問題及隱患進行專題研究,製定有效防範措施。


(六)曆史趨勢圖:

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圖1:負荷與壓力及煤量曲線

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圖2:小機相關曆史趨勢曲線