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風機切油泵導致給水流量低MFT,事故經過學習一下

2023-06-06 08:31:11 乐鱼官网

風機切油泵導致給水流量低MFT,事故經過學習一下

一、事件發生時間:05月10日


二、事件發生時工況:

負荷430MW,A、B運行,B、C、D、E磨煤機運行,A、B一次風機、送風機、吸風機運行,B凝結水泵運行,A、B循環水泵運行,其它輔機運行正常。準備做1B一次風機電機油站油泵定期切換工作。


三、事件發生、擴大及處理情況:

05月10日10時20分,#1機組主值準備做1B一次風機電機油站油泵定期切換試驗。按照運行部要求,首先派巡檢到1B一次風機電機油站檢查B油泵運行正常,匯報集控主值。

10時25分,主值確認DCS畫麵一次風機潤滑油壓0.08Mpa,將1B一次風機電機油站A油泵啟動。兩台油泵同時運行時就地巡檢匯報油泵出口壓力升高,主值確認DCS畫麵一次風機潤滑油壓升高至0.1MPa後穩定在0.09Mpa,匯報單元長。

10時27分,單元長確認一次風機潤滑油壓升高後令主值投入B油泵聯鎖,停止B油泵。一次風機潤滑油壓突降為0.02MPa,1B一次風機跳閘,RB 動作, B油泵聯啟,油壓升至0.09Mpa。

1B、1E磨相繼跳閘,火焰監視器火焰閃動嚴重,值長令單元長緊急投入AB層#1、#3,CD層#1、#2、#3、#4共6支油槍助燃;調整1A一次風機出力,維持一次風壓正常(7.4kpa),調整爐膛負壓正常後立即準備啟動1B磨。令副值全關過熱器與再熱器減溫水,監視調整汽溫,檢查機側設備運行情況,根據主汽壓力下降情況適當調整主機調門開度; 令#1機組主值監視並調整給水係統。

10時40分,發“給水流量低”報警,爐MFT,汽機跳閘,#1發電機解列。值長匯報省調及公司相關領導,並指揮當值運行人員完成停機後的其它操作。


四、事件原因及擴大原因分析:

1. 直接原因分析:

“給水流量低”信號發出導致爐MFT,汽機跳閘,#1發電機解列。

2. 根本原因分析:

a) 機組RB發生過程中,運行人員對給水流量調整不及時,導致給水流量降低至保護動作值。

b) 運行人員對油泵內部結構及對齒輪泵兩台同時運行時油壓應升高2倍的情況不了解。錯誤認為隻要油壓升高兩台油泵就已均工作,專業技術水平不高。

c) 1B一次風機電機油站油泵單向閥卡澀發生過四次,檢修部門未找到真正原因,留下了重大設備隱患。事故前沒有下發針對性措施。

d) 1B一次風機電機油站油泵切換過程中,B油泵停止後油壓下降至0.07Mpa ,B油泵應自動聯啟,應維持油壓在0.07Mpa以上,1B一次風機不應跳閘。可當時實際油壓最低降至0.02Mpa聯跳風機(油壓0.05MPa跳風機)。可以看出當一台油泵故障導致油壓下降時,一次風機就會跳閘,備用泵失去了備用的作用。

e) 機組一次風機RB沒有調試好,存在安全隱患。


五、事件暴露出的問題:

1. 運行人員在處理RB動作時操作不夠熟練,造成給水流量低。

2. 運行人員對設備存在的缺陷認識不足,不清楚單向閥曾經卡澀的情況,安全意識薄弱。

3. 在切換油泵的過程中,沒有很好監視好油壓,誤認為油壓升高就是另一台油泵運行正常的信號,盲目的停止運行泵,造成油壓低聯跳一次風機。

4. 檢修人員對設備缺陷處理不及時,導致切換泵的過程中油壓降低,暴露出設備管理存在漏洞。

5. 邏輯設計不合理,備用油泵聯啟太慢且油壓低沒有延時就跳設備。


六、防範措施:

1. 加強運行人員事故預想和反事故演習,強化仿真機培訓,真正提高事故處理能力。通過這次事故,運行人員技術水平應該向深層次發展,認真學習經驗,改進方法,詳細製定一套處理事故措施。

2. 優化熱控邏輯。增強邏輯審查,使邏輯更加合理,保證設備安全穩定運行。

3. 運行人員和設備維護人員加強對所有風機油泵檢查,要切換油泵時要求熱工維護人員將跳風機保護解除。

在下次檢修時將機組RB調試好,徹底檢查風機油係統造成油壓低跳風機原因。